復(fù)雜的金礦選礦工藝
某金礦原有選礦系統(tǒng)處理能力達120t/d,采用兩段閉路磨礦-浸出工藝。磨礦系統(tǒng)由3臺φ1500*3000球磨機、2臺φ1200單螺旋分 級機和2臺φ250旋流器組成,磨礦效率低,一段磨礦采用溜槽毛巾抓金,重選回收率僅為10%;浸出系統(tǒng)由4臺φ4500*5000浸出槽和5臺 φ4000*4500吸附槽組成,浸出時間在42h左右。原有系統(tǒng)經(jīng)過10多年的使用,設(shè)備嚴(yán)重老化,經(jīng)常處于修停狀態(tài),制約著選礦處理量的提高。
在保留老系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行改擴建,磨礦處理能力達800t/d。該礦仍然采用兩段閉路磨礦-浸出工藝,由2臺2700*4000和 2100*3600球磨機、1臺φ3000單螺旋分級機和4臺φ500旋流器組成閉路磨礦,使用6臺φ7500*8000浸吸槽炭漿浸出,浸吸時間近 30h。
通過對原礦取樣進行礦物學(xué)分析,金礦礦石礦物組成簡單,為貧硫化物含金礦石,雜質(zhì)含量較低,而金是前衛(wèi)的值得回收的有價元素。原礦中粗粒金和部 分中粒金含量較高,占23.89%,為了避免中粗粒金在后續(xù)氰化流程中因浸出時間短而流失,應(yīng)加強重選作業(yè),提高重選回收率,達到早收、快收的目的。
針對原磨礦效果進行流程考察,磨礦作業(yè)的動力消耗占整個選廠電能消耗的30%-75%,凡是利用系數(shù)高的球磨機,都說明磨機本身以及全廠的生產(chǎn) 能力已經(jīng)得到充分發(fā)揮;如果利用系數(shù)低,說明磨機尚未處于很好工作狀態(tài)還有潛力。從流程結(jié)果看出,老系統(tǒng)的球磨機利用系數(shù)和分級效率偏低,沒有達到很好工 作狀態(tài),有的挖掘潛力。本著充分利用現(xiàn)有資源和減小投資的原則,對現(xiàn)有的工藝流程進行優(yōu)化改進,增加選礦處理能力至1000t/d,提高球磨機利用 率,降低選礦成本,提高選礦回收率。
原礦中粗粒金占23.89%,含量較高。針對此情況,應(yīng)強化重選,提高重選回收率,增加跳汰選礦和 搖床選礦,利用礦石密度的不同進行分選。首先,在一段球磨排礦中增加重選作業(yè),新增1臺JT2跳汰機,2臺6S搖床,采用跳汰精礦-搖床-搖床精選-毛金 流程;其次,為了強化跳汰機重選效果,對2700*4000球磨機進行排礦改造,增加篩網(wǎng)編織的圓筒篩,將礦漿與粗粒和碎球分離,使礦漿更好的通過跳汰篩 面,避免粗粒和碎球在篩網(wǎng)上沉積;此外,沖程和沖次是影響跳汰選別指標(biāo)的重要因素,因此,應(yīng)適當(dāng)提高跳汰機的沖程和沖次,以保證礦漿面在篩網(wǎng)上的松散度,并將礦物按密度分層。改造后,平均重選回收率達26.92%,比改造前提高了13.86%。#p#分頁標(biāo)題#e#
根據(jù)實驗和流程考察結(jié)果,優(yōu)化磨浸系統(tǒng),將老系統(tǒng)并入新系統(tǒng),可降低選礦成本。取樣,進行磨礦細度和浸出時間的小型氰化實驗。實驗表明,在浸出 時間、浸出濃度、氰化鈉用量、氧化鈣用量及原礦品位等條件相同的情況下,當(dāng)磨礦細度達到75%、200目以上時,尾礦品位基本不變,浸出率96%以上,因 此,磨礦細度確定為75%、200目。在磨礦細度、浸出濃度、氰化鈉用量、氧化鈣用量及原礦品位等條件相同的情況下,當(dāng)浸出時間達25h時,尾礦品位為 0.1g/t。延長浸出時間后,尾礦品位基本不變,浸出率達96%以上,因此浸出時間確定為25h。根據(jù)上述實驗結(jié)果,流程磨礦細度為75%、200目, 浸出時間為25h,即可達到生產(chǎn)工藝的要求,浸出回收率為96.21%。
根據(jù)流程考察和實驗結(jié)果,應(yīng)采取節(jié)能挖潛措施,以達到降低選礦成本的目的。增加球磨機的處理量,提高單臺球磨機的利用率。同時將老系統(tǒng)的二段磨 礦并入新的再磨系統(tǒng),既降低了能耗,又增加了日產(chǎn)礦量(200t),使磨礦日處理能力達到1000t。改造后,不僅簡化了工藝流程,摒棄老浸出吸附系統(tǒng), 并入新系統(tǒng),同時優(yōu)化新系統(tǒng)的工藝操作條件,合并崗位人員,降低了勞動強度。金礦成功完成了新老磨浸系統(tǒng)的對接工作。改造后,老系統(tǒng)僅用1臺 φ1500*3000球磨機進行一段磨礦,處理能力提高至180t/d,分級溢流自流到新系統(tǒng)旋流器泵槽,進入新的再磨系統(tǒng),新系統(tǒng)一段磨礦處理量提高 820t/d。采取以上措施,提高了單臺球磨機利用率。同時,調(diào)整分級溢流和球磨排礦濃度,確保細度到達75%、200目以上;嚴(yán)格控制單層置礦濃度為 42%±1%,確保浸吸時間在25h左右。
金礦選礦車間通過優(yōu)化新老系統(tǒng)磨浸工藝,簡化了流程,節(jié)省了老系統(tǒng)設(shè)備的運轉(zhuǎn)費用。此外,通過合并崗位人員,降低了工人勞動強度,提高了重選回 收率,很終提高了選礦回收率。運行一段時間后,工藝穩(wěn)定,完全滿足工藝要求。處理礦量為28萬t,原礦平均品位為3.0g/t,尾礦品位為0.09g /t,選礦總回收率達到95.83%,提高了0.63%。重選回收率由13.06%提高至26.92%,重選效果明顯。每年多回收黃金5292g,年收益 增加137.59萬元(按260元/g計算)。金礦選礦車間老系統(tǒng)原處理能力120t/d,通過優(yōu)化新、老系統(tǒng)磨浸工藝,節(jié)能挖潛,選礦處理能力達到 1000t/d,可以節(jié)省老系統(tǒng)的2臺95kWφ1500*3000球磨機,1臺5.5kWφ1200單螺旋分級機,1臺18.5kW渣漿泵,4臺 5.5kWφ4500*5000浸出槽,5臺5.5kWφ4000*4500吸附槽。年節(jié)省電量177.4kW·h,節(jié)省電費一百多萬元,節(jié)省鋼耗五十多 萬元,節(jié)省人工費用三十萬元,實現(xiàn)年綜合效益三百五十萬元。#p#分頁標(biāo)題#e#
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