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貧鐵礦選礦廠提高鐵精礦回收率的跳汰選礦工藝流程

責任編輯:三久重工 發(fā)表時間:2016-05-18 02:52

  隨著鐵礦采場向深部的開采,礦石性質(zhì)貧、細、雜現(xiàn)象較為突出,同時礦石硬度也加大,現(xiàn)有的工藝流程已不能適應精礦品位計劃指標的要求。為此進行了新工藝流程的研究,礦石屬鞍山式磁鐵石英巖類型,礦石的鐵礦物以磁鐵礦為主,其次為假象赤鐵礦、褐鐵礦和少量黃鐵礦。脈石礦物以石英、角閃石為主,其次有方解石、綠泥石、黑云母,此外尚有極少量的磷灰石、尖晶石等。磁鐵礦與脈石礦物連生形態(tài)簡單,礦石多為原生貧磁鐵礦,少數(shù)礦帶被氧化,但氧化程度不深。礦石磁性率為36%~42%,地質(zhì)品位28%左右。磁鐵礦結晶粒度0.5~0.062mm左右。礦石硬度f=8~10;礦石密度3.1~3.2t/m³,巖石密度2.7t/m³;礦石濕度為0.1%~0.2%,很大為0.38%。

  選礦廠原鐵礦選礦工藝流程存在的主要問題為:

  (1)精礦品位隨礦石性質(zhì)變化較大,總體精礦品位低于68%。

  (2)細篩篩分效率低。流程考查結果表明,細篩篩分效率僅為20%~30%。由于細篩篩分效率低,篩上產(chǎn)品循環(huán)量大,致使二段磨礦循環(huán)負荷高達650%,導致磨礦效率低,磁鐵礦單體解離度低而影響很終的磁選選別指標。

  (3)缺少的精選設備。細粒脈石礦物或貧連生體在磁選過程中因磁團聚夾帶,造成多次磁選精選仍不能提高精礦品位。以前十分的磁聚機已不適應現(xiàn)在生產(chǎn)的需要,提高鐵精礦品位的幅度十分有限。這說明對細粒磁鐵礦石選別來說,目前已有的濕式筒式弱磁場磁選機并不是理想的精選設備,單一磁選流程已不適應礦石性質(zhì)的變化,尤其是對難磨難選礦石缺乏的應變能力。

  在選礦廠實際生產(chǎn)過程中,由于二段磨礦循環(huán)負荷量大,致使需水量增大,環(huán)水水質(zhì)差,結果又影響到選別效果,造成惡性循環(huán)。如果能夠及時回收部分合格的鐵精礦,減少二段磨礦循環(huán)負荷量,減少細篩給礦量,也就能夠提高細篩的篩分效率,減少作業(yè)用水量,提高環(huán)水水質(zhì)、磨礦效率和選別效果。

  考查發(fā)現(xiàn),原流程中二磁精樣品粒度分布情況為,-0.074mm含量占24.5%,品位為51.50%,單體解離度為83%。其中-0.3mm占86.95%,品位為54.71%,金屬分布率為93.46%,單體解離度為89%;-0.1mm含量達到34.74%,品位為65.48%,金屬分布率為44.69%,單體解離度為97%。考查表明,后續(xù)的磁聚機和檢查篩不能選取已經(jīng)單體解離的磁鐵礦。檢查篩上粒度組成與二磁精相近,這表明細篩篩分效率低。不僅降低了磨礦效率,而且容易造成部分磁鐵礦的過磨,嚴重影響生產(chǎn)指標?,F(xiàn)場二磁精不僅具有較高的單體解離度,而且對選礦指標影響比較大,對這部分產(chǎn)品采用適當?shù)倪x礦方法,早收已經(jīng)單體解離的粗顆粒磁鐵礦作為很終精礦(品位≥68%),可減少細篩給礦量和二段磨礦機的循環(huán)負荷,對于提高磨礦效率和細篩篩分效率都是有利的,進而可以提高磨礦細度和單體解離度,實現(xiàn)綜合鐵精礦品位≥68%的技術指標,并且會進一步提高回收率,減少二段磨礦機負載容積,其節(jié)能降耗意義重大。綜上所述,決定對二磁精后的工藝進行改造。

  經(jīng)過試驗室多次試驗研究,確定了工業(yè)分流流程。在螺旋溜槽圈數(shù)2圈半、給礦量203kg/h、給礦濃度19.16%的較佳分選條件下,控制篩下精選試驗結果可見,在上述較佳條件下,螺旋溜槽精選0.5mm控制篩下的合格精礦帶寬度為8cm,精礦品位為68.00%,產(chǎn)率為60.57%,回收率為67.25%?,F(xiàn)場應用螺旋溜槽直接精選二磁精或控制篩下均能獲得合格鐵精礦。螺旋溜槽直接精選二磁精,合格精礦產(chǎn)率為13.23%?,F(xiàn)場生產(chǎn)流程考查結果表明,二磁精的作業(yè)產(chǎn)率為211.11%??刂坪Y下的作業(yè)產(chǎn)率為116.28%。因此,用螺旋溜槽精選二磁精的很好分選指標為:211.11%×13.23%=27.93%;精選控制篩下的很好分選指標為:116.28%×60.57%=70.43%。相比較可知,用螺旋溜槽精選控制篩下所得精礦產(chǎn)率遠大于精選二磁精所得精礦產(chǎn)率。其主要原因在于,精選二磁精時的給礦粒度為-200目占20%左右,給礦粒度范圍寬;精選控制篩下時的給礦粒度為-200目占34%,比二磁精的粒度細、范圍窄,更適合螺旋溜槽分選。

  工業(yè)分流試驗取得的合格鐵精礦產(chǎn)率較高。控制篩下螺旋溜槽精選工業(yè)分流試驗結果表明,從選別生產(chǎn)流程的中間產(chǎn)品中早收合格鐵精礦是完全可能的和有實際意義的。按所設計的早收工藝流程,可以取消現(xiàn)有耗水量大的磁聚機,減少細篩數(shù)量,顯著降低二段磨礦循環(huán)負荷,減少過磨現(xiàn)象。有利于提高鐵精礦回收率和精礦脫水,有利于提高回水水質(zhì)和節(jié)省用水量。

  微細粒磁鐵礦的磁團聚和磁夾雜是一普遍的現(xiàn)象?,F(xiàn)有的筒式磁選機,??慷啻未胚x以提高鐵精礦品位,其收效甚微。公司經(jīng)過多年研究,開發(fā)了低場強自重介跳汰機,該設備將磁電、跳汰與重介質(zhì)選礦相結合,所設計制造的300×300mm分選斷面、帶有低場強的自重介跳汰機,作為磁鐵礦精選設備應用于水廠工業(yè)分流試驗取得了良好的結果。在現(xiàn)場試驗中,采用低場強自重介跳汰機直接處理0.5mm控制篩下產(chǎn)物(在0.5mm控制篩下,采用一臺低場強自重介跳汰機取代了螺旋溜槽、檢查篩和三磁等設備,簡化了生產(chǎn)流程),其處理能力為2.38t/h,相當于31.5t/m²·h。工業(yè)分流試驗結果為給礦品位62.64%,精礦品位68.27%,作業(yè)產(chǎn)率84.16%,作業(yè)回收率91.72%。經(jīng)一次分選能夠穩(wěn)定地產(chǎn)出品位TFe>68%的優(yōu)良鐵精礦,達到了生產(chǎn)高質(zhì)量鐵精礦的目的。

  選礦廠采用磁重聯(lián)合流程,從控制篩下提前獲得作業(yè)產(chǎn)率為60.57%、TFe68.00%的優(yōu)良鐵精礦,提高了很終精礦的質(zhì)量,減少了二段磨礦循環(huán)負荷,可使磨礦效率顯著提高,并有利于鐵精礦的脫水和提高燒結礦性能。達到了節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)能力、增加企業(yè)經(jīng)濟效益的良好效果。利用低場強自重介跳汰機,對0.5mm控制篩下產(chǎn)物進行了“早收”優(yōu)良鐵精礦的工業(yè)分流試驗,取得了令人滿意的結果。連續(xù)運行8h的工業(yè)分流穩(wěn)定性試驗結果表明,該機操作方便,性能穩(wěn)定可靠。低場強自重介跳汰機的單位面積處理能力大,精選指標好,具有廣闊的應用前景。