高爐鐵精粉重選回收技術(shù)
泰山鋼鐵集團(tuán)焦化公司小焦?fàn)t被淘汰后,老焦化廠煤場空置,高爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的除塵灰雖然含有大量的鐵精粉和炭精粉,但由于其中含有鋅、鉛等有害元素,若直接返回鋼鐵廠循環(huán)使用,易生成高鋅爐瘤,會嚴(yán)重破壞爐料和煤氣的正常分布,導(dǎo)致爐況失常,鋅瘤滑落又會引起風(fēng)口灌渣和燒壞;上升管和下降管的鋅瘤會堵塞煤氣通道,導(dǎo)致爐頂壓力異常;大鐘內(nèi)表面的鋅瘤會引起大鐘自動開啟困難。因此,高爐除塵灰被堆積在泰鋼老焦化廠煤場,如何將高爐除塵灰綜合分離利用,成為亟待解決的問題。
泰鋼高爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高爐除塵灰雖然含有大量的鐵精粉和炭精粉,但由于其中含有鋅、鉛等有害元素,不能直接返回鋼鐵廠循環(huán)使用,若循環(huán)使用會導(dǎo)致鋅的循環(huán)富集。鋅在高爐內(nèi)被CO還原為氣態(tài)鋅,沸點為907℃的鋅蒸汽可滲入爐墻與爐襯結(jié)合,形成低熔點化合物而軟化爐襯,使?fàn)t襯的侵蝕速度加快,縮短爐襯壽命;鋅蒸汽滲入燒結(jié)礦和焦炭的孔隙中,沉積氧化成氧化鋅后體積膨脹,會增加燒結(jié)礦和焦炭的熱應(yīng)力,降低燒結(jié)礦和焦炭的熱態(tài)強(qiáng)度,使燒結(jié)礦和球團(tuán)礦的低溫還原粉化指數(shù)有所提高,惡化高爐料柱的透氣性;隨著鋅富集的加劇,可至爐身中上部,懸料頻繁,給高爐冶煉帶來十分不利的影響;鋅蒸汽在上升過程中,還會冷凝粘結(jié)在上升管、下降管、爐喉及爐身上部磚襯上或大鐘內(nèi)表面,形成高鋅塵垢,這些高鋅塵垢在條件具備時就轉(zhuǎn)變?yōu)楦咪\爐瘤,高鋅爐瘤一旦生成,會影響高爐正常生產(chǎn)。因此,高爐除塵灰被堆積在老焦化廠煤場,不能利用,況且由于煤場面積有限,隨著高爐除塵灰的增多,勢必會繼續(xù)占用新的土地,同時重金屬的浸出也在污染著環(huán)境。通過對高爐瓦斯泥、除塵灰現(xiàn)場實地考察以及參考部分鋼鐵公司處理冶金塵、泥資料,并結(jié)合泰鋼的實際情況,在利用老焦化廠洗煤車間閑置的浮選機(jī)、螺旋選礦機(jī)、跳汰機(jī)、壓濾機(jī)等成套的硬件設(shè)施的同時,采用一種全新高爐除塵灰綜合處理工藝,主要建設(shè)內(nèi)容為高爐除塵灰球磨、磁選、浮選設(shè)施。#p#分頁標(biāo)題#e#
技術(shù)開發(fā)思路和路線
1)高爐除塵灰經(jīng)加水后(灰與水搭配只要能流動即可),進(jìn)入濕式球磨機(jī)中進(jìn)行球磨,在球磨機(jī)中充分調(diào)漿并細(xì)磨后溢出球磨機(jī),進(jìn)入出料溜槽。
2)高爐除塵灰漿料從出料溜槽流人一級磁選機(jī)中磁選,選出的鐵磁性物質(zhì)進(jìn)入二級磁選機(jī)中進(jìn)行精選,精選后得到的富鐵精粉漿料流入鐵精粉沉淀池,沉淀池中沉淀經(jīng)過濾分離出鐵精粉,溢流的沉淀水進(jìn)入尾礦池,一級磁選和二級磁選的尾礦流入非鐵礦溜槽。
3)一級磁選和二級磁選的尾礦從非鐵礦溜槽流入攪拌桶中,經(jīng)充分?jǐn)嚢韬罅魅敫∵x機(jī)浮選,得到的富炭精粉漿料流進(jìn)入炭精粉沉淀池,沉淀池中的沉淀泥經(jīng)壓濾分離得到炭精粉,浮選后的尾礦流入尾礦池。
4)將尾礦池中的尾礦送入螺旋溜槽中分選,分離出鐵精粉、炭精粉,分選后的廢水進(jìn)人廢水池,并用振動篩網(wǎng)進(jìn)一步篩出廢水中的炭精粉,剩余尾礦流入廢水沉淀池中。
5)廢水沉淀池中沉淀尾泥經(jīng)過壓濾后,固體堆放至貨場,壓濾水與步驟2)的炭精粉壓濾水合并流人集中水池用于高爐除塵灰調(diào)漿。
高爐除塵灰處理經(jīng)過備料、球磨、二級磁選、浮選、壓濾、廢水回收工序,達(dá)到綜合分離利用的效果。
高爐除塵灰由汽車運來后,經(jīng)計量卸入除塵灰貨場,然后由鏟車裝入受料倉。在露天除塵灰貨場設(shè)有固定管道水噴灑系統(tǒng),潤濕除塵灰表面達(dá)到程度,防止除塵灰對空氣污染,使含塵排放程度達(dá)到我國允許標(biāo)準(zhǔn)。
高爐除塵灰從受料倉中經(jīng)擺式給料機(jī)落人皮帶運輸機(jī)的皮帶上,在皮帶機(jī)的設(shè)有加水給料斗,高爐除塵灰經(jīng)加水后,以水為載體并以螺旋方式進(jìn)入濕式球磨機(jī)中進(jìn)行球磨。
1780m³高爐除塵灰主要以布袋灰為主,其品位較低而且細(xì)度在200目以下的占90%以上,給磁選工作帶來很大的困難,利用弱磁回收率達(dá)不到10%,而且品位在50%以下。經(jīng)過實踐,對現(xiàn)有的磁輥進(jìn)行改造,由原來的雙磁聯(lián)選改為單磁單選,弱磁改為中磁和強(qiáng)磁,從而提高了回收率,確保了鐵精粉的品位在50%以上,回收率由10%提高到25%。其主要原理是因除塵灰的細(xì)度過細(xì),弱磁吸附力低,經(jīng)高壓噴淋水沖洗后,很容易把鐵精粉沖進(jìn)尾礦中,造成尾礦的品位過高。而采用中磁及強(qiáng)磁后,它的吸附力大,經(jīng)過高壓噴淋水沖洗,僅僅沖掉了部分低品位的磁礦及硫磺渣,不但回收率提高而且品位也有了保障。#p#分頁標(biāo)題#e#
球磨后的高爐除塵灰漿料從球磨機(jī)出料溜槽自然流人一級磁選機(jī)中,分選出的鐵磁性物質(zhì)進(jìn)入二級磁選機(jī)中進(jìn)行精選。精選后得到的鐵精礦經(jīng)鐵精礦溜槽自然流入鐵精礦沉淀池,磁選尾礦流入非鐵礦溜槽。
磁選鐵礦后的高爐除塵灰漿料從非鐵礦溜槽自然流入攪拌桶中,經(jīng)充分?jǐn)嚢韬罅魅敫∵x機(jī)。礦漿加入浮選藥劑后經(jīng)三組浮選,得到炭精礦進(jìn)入炭精礦溜槽,并自然落入炭精礦池,尾礦流入尾礦溜槽進(jìn)入尾礦池。
炭精礦池中的炭精礦經(jīng)泥漿泵打入板筐式壓濾機(jī)中進(jìn)行脫水。脫水后的炭精礦落人皮帶輸送機(jī)上傳出,并運至炭精礦貨場。尾礦池中的尾礦經(jīng)泥漿泵打入板筐式壓濾機(jī)中進(jìn)行脫水,脫水后的尾礦落入皮帶輸送機(jī)上傳出,并運至尾礦貨場。
鐵精礦沉淀水流入尾礦溜槽進(jìn)入了尾礦池與尾礦同時進(jìn)行脫水處理,產(chǎn)生了尾礦壓濾水。尾礦壓濾水與炭精礦壓濾水通過管道可以直接自然流入集中水池,實現(xiàn)了系統(tǒng)水的閉路循環(huán),沒有廢水排放。
項目實施后,每100t高爐除塵灰可提取25—42t的鐵精粉和22~30t的炭精粉,比其他工藝多提取5~7t鐵精粉和3~5t炭精粉,而且鐵粉的品位基本穩(wěn)定在70%左右,炭精粉品位穩(wěn)定在80%左右,滿足鋼鐵冶煉的要求。
高爐除塵灰先經(jīng)過二級磁選,再經(jīng)過浮選,大大減少了浮選藥劑用量,降低了成本;在尾礦處理中加上振動流化床振動篩分后,經(jīng)過螺旋溜槽除鐵后的廢水中的炭精粉得到進(jìn)一步回收;回收的鐵精粉和炭精粉品位較高,鐵精粉和炭精粉回收率也大大提高,鐵精粉可直接供應(yīng)燒結(jié)廠作為配料,炭精粉可直接供煉鐵廠作為噴煤用料,從而進(jìn)一步降低煉鐵成本。
高爐除塵灰分離綜合回收利用后,高爐除塵灰利用率可達(dá),高爐除塵灰經(jīng)處理分離出鐵精粉、炭精粉、尾泥,其中鐵精粉、炭精粉送原料廠作為燒結(jié)原料返回高爐煉鐵,尾泥作為鐵質(zhì)調(diào)節(jié)劑送水泥廠制作水泥,也可作為添加原料生產(chǎn)內(nèi)燃型節(jié)能磚,生產(chǎn)用水經(jīng)充分生化處理后作為分選用水,并自我形成閉路循環(huán),使工廠污水零排放,減少環(huán)境污染。高爐除塵灰分離綜合回收利用技術(shù)屬于發(fā)明技術(shù),技術(shù)工藝成熟可靠,實施后未發(fā)現(xiàn)工藝缺陷,已達(dá)到我國排名靠前水平。#p#分頁標(biāo)題#e#
- 2023-04-17硫化金用什么設(shè)備選?跳汰機(jī)也是不錯的選擇?
- 2022-05-21跳汰機(jī)床層調(diào)整方法
- 2022-05-09跳汰機(jī)選礦工藝流程
- 2022-05-05跳汰機(jī)洗煤的技巧?
- 2022-05-05跳汰機(jī)的選礦方法?
- 2021-06-22鋸齒波跳汰機(jī)的優(yōu)點是什么?
- 2021-06-17跳汰機(jī)工作時是怎么排氣的?
- 2021-06-17鋸齒波跳汰機(jī)有什么優(yōu)勢?
- 2021-06-11砂石生產(chǎn)線中的跳汰機(jī)有什么作用?
- 2021-06-11選擇跳汰機(jī)要注意哪些要點?