氧化錳礦合理的洗礦跳汰選礦工藝
云南某氧化錳礦錳品位16.17%,屬于半風化型沉積錳礦。目前該礦尚未進行生產(chǎn)處理,本次試驗研究目的獲得處理該礦石的合理選礦工藝,為更好處理該礦石提供可靠依據(jù)和創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。原礦礦中金屬礦物主要有硬錳礦、軟錳礦、水錳礦和褐鐵礦,脈石礦物主要為絹云母、高嶺石、水云母、燧石和石英。
為了考察原礦錳在各個粒級的金屬分布情況,取20kg原礦樣進行篩分分析。通過分析發(fā)現(xiàn),原礦中-0.074mm細粒級別產(chǎn)率高達32.32%,而錳品位僅為2.38%,錳金屬分布率5.49%。洗礦作為處理氧化錳礦的常規(guī)工藝,因此首先對原礦進行洗礦試驗,通過洗礦除去原礦中原生礦泥,提高錳品位。實驗結(jié)果看,礦砂錳品位24.80%明顯提高,錳回收率高達94.12%;洗礦溢流產(chǎn)率40.89%、錳品位僅2.24%、錳損失率僅5.88%,可以直接拋尾。實驗結(jié)果表明洗礦效果明顯,是處理該氧化錳礦的合理手段。
為了進一步提高錳精礦錳品位,對洗礦礦砂進行破碎后控制入選粒度為-10mm,然后進行跳汰試驗。實驗結(jié)果表明:采用跳汰處理洗礦礦砂后,精礦錳品位提高到了29.39%,作業(yè)回收率為87.85%,跳汰效果較明顯,并且跳汰具有選礦成本低,處理量大的優(yōu)點,因此洗礦礦砂采用跳汰富集是合理的。
由于礦砂跳汰尾礦錳品位11.02%仍然較高,具有回收價值,根據(jù)氧化錳具有弱磁性的特點,采用強磁選進行進一步回收,以提高錳的總回收率。對跳汰尾礦進行強磁選試驗,在磁場強度為13000高斯條件下,可獲得錳精礦錳品位17.99%、錳作業(yè)回收率87.47%。
在上述實驗基礎(chǔ)上,確定了處理該氧化錳礦較合理的工藝流程為“洗礦—跳汰—跳汰尾礦強磁選”,為獲取很終試驗指標,進行了全流程試驗。結(jié)果表明:聯(lián)合選礦工藝流程可以獲得兩個品級的錳精礦產(chǎn)品,洗礦礦砂跳汰獲得錳品位31.34%,錳回收率82.67%的錳精礦1,跳汰尾礦經(jīng)過強磁選后獲得錳品位18.78%,錳回收率9.59%的錳精礦2,兩個錳精礦產(chǎn)品累計錳回收率達到了92.26%,選別指標較好。#p#分頁標題#e#
該礦石屬于半風化型沉積錳礦,錳品位16.17%。錳礦物主要為硬錳礦,其次有少量水錳礦、軟錳礦。通過實驗研究發(fā)現(xiàn),采用“洗礦—跳汰—跳汰尾礦強磁選”工藝流程能處理該氧化錳礦,選別指標較好。試驗很終獲得的處理該礦的選礦工藝流程具有生產(chǎn)成本低,處理量大,生產(chǎn)操作容易的優(yōu)點,容易應(yīng)用于實際生產(chǎn)中。
新型復(fù)合跳汰機,該機有別于傳統(tǒng)跳汰機,采用復(fù)合箱體④;可調(diào)曲柄連桿結(jié)構(gòu)②;正弦波搖臂⑤;倒裝置橡膠復(fù)膜⑦;自動控制出料結(jié)構(gòu)⑨等組成;該機由可變速動力調(diào)速結(jié)構(gòu)①驅(qū)動可調(diào)曲柄連桿結(jié)構(gòu)②帶動正弦波搖臂⑤做正弦搖擺運動。從而通過一組連接件使復(fù)合箱體④的上下箱體從相反向上下做正弦波運動;同時使倒裝置的橡膠復(fù)膜做開合運動,將箱體內(nèi)的水產(chǎn)生同期性的升降波動。這樣的復(fù)合運動,即箱體做正弦波運動,介質(zhì)水做上下同期性的升降波動。使處在水中的所選顆粒物料在向前的運動中在水的浮力、推力下;物料的重力以及箱體的正弦波推力相互作用下,由于物料的重量比重不同便產(chǎn)生了明顯的分層效果,將重力大的落入排料口,推出輕質(zhì)的物料隨著水流排出尾礦區(qū)。極大的提高了選礦的效率、品味、回收率及產(chǎn)能,同時又節(jié)約了大量用水。
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